Рейс 1802 Аэрофлота | |
---|---|
Ан-24РВ компании Аэрофлот | |
Общие сведения | |
Дата | 15 мая 1976 года |
Время | 10:48 |
Характер | Потеря управления в полёте |
Причина | Конструктивные недостатки |
Место |
|
Координаты | 51°17′ с. ш. 31°25′ в. д. HGЯO |
Погибшие | 52 |
Воздушное судно | |
Модель | Ан-24РВ |
Авиакомпания |
|
Пункт вылета |
|
Пункт назначения |
|
Рейс | 1802 |
Бортовой номер | CCCP-46534 |
Дата выпуска | 27 февраля 1975 года |
Пассажиры | 46 |
Экипаж | 6 |
Погибшие | 52 (все) |
Выживших | 0 |
Катастрофа Ан-24 под Черниговом — авиационная катастрофа, произошедшая 15 мая 1976 года в районе Чернигова с самолётом Ан-24РВ авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибли 52 человека.
Ан-24РВ с бортовым номером 46534 (заводской — 57310108) был выпущен заводом Антонова 27 февраля 1975 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 2976 часов налёта и 2328 посадок.[1][2]
Самолёт выполнял рейс 1802 по маршруту Винница—Москва. Пилотировал его экипаж, состоявший из командира Ф. И. Чумака, второго пилота В. С. Пащенко, штурмана П. П. Максименко, штурмана-стажёра В. В. Козлова и бортмеханика И. Н. Уханя. В салоне работала стюардесса Н. Н. Сукало.[3] В 10:07 (МСК) с 46 пассажирами на борту Ан-24 вылетел из Винницкого аэропорта и после набора высоты занял эшелон 5700 метров. Ориентировочно в 10:29 был включён автопилот (хотя бортовой самописец этого момента не зафиксировал)[1].
Над Черниговским районом Черниговской области небо в это время было затянуто кучево-дождевыми облаками с нижней границей 480 метров и с верхней 5—6 километров, отдельные вершины до 7—8 километров, ветер умеренный западный (6 м/с 250°), шёл ливневый дождь, а видимость составляла 10 километров. Рейс 1802 летел в горизонтальном полёте на высоте 5700 метров и с приборной скоростью 350 км/ч, когда примерно в 10:47 руль направления (РН) неожиданно резко (за 1 секунду) отклонился до упора (на 25°) вправо, в результате чего быстро изменились угол крена и курс. Пилоты быстро отреагировали на это отклонением элеронов, тем самым пытаясь парировать крен. Через несколько секунд руль направления был отклонён на 9°, а руль высоты отклонён на 30° на кабрирование (поднял нос). Но авиалайнер уже вышел на закритические углы атаки, а затем вошёл в штопор. На момент входа в штопор, воздушные винты были зафлюгированы[1].
С перегрузкой 1,15—1,2g и с вертикальной скоростью 100 м/с неуправляемый Ан-24 понёсся к земле. В 10:48, спустя 1 минуту 20 секунд с момента самопроизвольного отклонения руля направления, самолёт с курсом 245° в полётной конфигурации под углом 50° и практически без поступательной скорости врезался в землю в 500 метрах юго-восточнее села Викторовка и в 14,5 километрах юго-восточнее (азимут 143°) Черниговского аэропорта (примерно 51°17′ с. ш. 31°25′ в. д. HGЯO). Все 52 человека на борту авиалайнера (6 членов экипажа и 46 пассажиров) погибли[1].
Следственная комиссия на основе анализа данных о погоде установила, что самолёт не попадал под воздействия мощных воздушных потоков. Согласно данных военных ведомств, в это время не проводилось никаких запусков авиации ВВС и ПВО, беспилотных средств, а также стрельб. Также было установлено, что до столкновения с землёй самолёт был цел. Лишь при изучении обломков было обнаружено, что шток триммерного механизма МП-100 (руль направления) вышел на 22,5 миллиметра[1].
Резкое, неожиданное отклонение руля направления в момент отключения автопилота, что привело к развитию большой угловой скорости крена и скольжения, выходу на закритический угол атаки, выключению двигателей, переходу в штопор и столкновению с землей. Причиной отклонения РН является выход штока триммерного механизма МП-100 на 22,5 мм при включенном автопилоте и последующем его отключении. Однозначно причину выхода штока установить невозможно из-за разрушения и пожара самолета. Вероятными причинами могли быть отказ в электрической цепи или непреднамеренное нажатие на переключатель управления триммером кем-то из членов экипажа при включенном автопилоте. Вследствие конструктивной особенности совмещенного триммера-сервокомпенсатора с пружинной тягой допускается резкая перекладка РН в момент отключения автопилота при отклоненном электромеханизме триммера и отсутствии действий со стороны экипажа по парированию отклонения РН в течение двух секунд после отключения автопилота.
Сопутствующий фактор: наличие мощной кучево-дождевой облачности и ливневых осадков.
— Из выводов комиссии [1]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .