WikiSort.ru - Самолёты и вертолёты

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте
Рейс 1802 Аэрофлота

Ан-24РВ компании Аэрофлот
Общие сведения
Дата 15 мая 1976 года
Время 10:48
Характер Потеря управления в полёте
Причина Конструктивные недостатки
Место у села Викторовка, Черниговская область (УССР, СССР)
Координаты 51°17′ с. ш. 31°25′ в. д. HGЯO
Погибшие 52
Воздушное судно
Модель Ан-24РВ
Авиакомпания Аэрофлот (Украинское УГА, Киевский ОАО)
Пункт вылета Винница (УССР)
Пункт назначения Быково, Москва (РСФСР)
Рейс 1802
Бортовой номер CCCP-46534
Дата выпуска 27 февраля 1975 года
Пассажиры 46
Экипаж 6
Погибшие 52 (все)
Выживших 0

Катастрофа Ан-24 под Черниговомавиационная катастрофа, произошедшая 15 мая 1976 года в районе Чернигова с самолётом Ан-24РВ авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибли 52 человека.

Самолёт

Ан-24РВ с бортовым номером 46534 (заводской — 57310108) был выпущен заводом Антонова 27 февраля 1975 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 2976 часов налёта и 2328 посадок.[1][2]

Катастрофа

Самолёт выполнял рейс 1802 по маршруту ВинницаМосква. Пилотировал его экипаж, состоявший из командира Ф. И. Чумака, второго пилота В. С. Пащенко, штурмана П. П. Максименко, штурмана-стажёра В. В. Козлова и бортмеханика И. Н. Уханя. В салоне работала стюардесса Н. Н. Сукало.[3] В 10:07 (МСК) с 46 пассажирами на борту Ан-24 вылетел из Винницкого аэропорта и после набора высоты занял эшелон 5700 метров. Ориентировочно в 10:29 был включён автопилот (хотя бортовой самописец этого момента не зафиксировал)[1].

Над Черниговским районом Черниговской области небо в это время было затянуто кучево-дождевыми облаками с нижней границей 480 метров и с верхней 5—6 километров, отдельные вершины до 7—8 километров, ветер умеренный западный (6 м/с 250°), шёл ливневый дождь, а видимость составляла 10 километров. Рейс 1802 летел в горизонтальном полёте на высоте 5700 метров и с приборной скоростью 350 км/ч, когда примерно в 10:47 руль направления (РН) неожиданно резко (за 1 секунду) отклонился до упора (на 25°) вправо, в результате чего быстро изменились угол крена и курс. Пилоты быстро отреагировали на это отклонением элеронов, тем самым пытаясь парировать крен. Через несколько секунд руль направления был отклонён на 9°, а руль высоты отклонён на 30° на кабрирование (поднял нос). Но авиалайнер уже вышел на закритические углы атаки, а затем вошёл в штопор. На момент входа в штопор, воздушные винты были зафлюгированы[1].

С перегрузкой 1,15—1,2g и с вертикальной скоростью 100 м/с неуправляемый Ан-24 понёсся к земле. В 10:48, спустя 1 минуту 20 секунд с момента самопроизвольного отклонения руля направления, самолёт с курсом 245° в полётной конфигурации под углом 50° и практически без поступательной скорости врезался в землю в 500 метрах юго-восточнее села Викторовка и в 14,5 километрах юго-восточнее (азимут 143°) Черниговского аэропорта (примерно 51°17′ с. ш. 31°25′ в. д. HGЯO). Все 52 человека на борту авиалайнера (6 членов экипажа и 46 пассажиров) погибли[1].

Причины

Следственная комиссия на основе анализа данных о погоде установила, что самолёт не попадал под воздействия мощных воздушных потоков. Согласно данных военных ведомств, в это время не проводилось никаких запусков авиации ВВС и ПВО, беспилотных средств, а также стрельб. Также было установлено, что до столкновения с землёй самолёт был цел. Лишь при изучении обломков было обнаружено, что шток триммерного механизма МП-100 (руль направления) вышел на 22,5 миллиметра[1].

Резкое, неожиданное отклонение руля направления в момент отключения автопилота, что привело к развитию большой угловой скорости крена и скольжения, выходу на закритический угол атаки, выключению двигателей, переходу в штопор и столкновению с землей. Причиной отклонения РН является выход штока триммерного механизма МП-100 на 22,5 мм при включенном автопилоте и последующем его отключении. Однозначно причину выхода штока установить невозможно из-за разрушения и пожара самолета. Вероятными причинами могли быть отказ в электрической цепи или непреднамеренное нажатие на переключатель управления триммером кем-то из членов экипажа при включенном автопилоте. Вследствие конструктивной особенности совмещенного триммера-сервокомпенсатора с пружинной тягой допускается резкая перекладка РН в момент отключения автопилота при отклоненном электромеханизме триммера и отсутствии действий со стороны экипажа по парированию отклонения РН в течение двух секунд после отключения автопилота.

Сопутствующий фактор: наличие мощной кучево-дождевой облачности и ливневых осадков.

Из выводов комиссии [1]

См.также

Аналогичные происшествия
Катастрофа Boeing 707 в Нью-Йорке (1962)

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 6 Катастрофа Ан-24РВ Украинского УГА в р-не Чернигова. airdisaster.ru. Проверено 4 мая 2013. Архивировано 18 мая 2013 года.
  2. Антонов Ан-24РВ Бортовой №: СССР-46534. russianplanes.net. Проверено 26 декабря 2017.
  3. Авиакатастрофа Ан-24РВ в р-не Чернигова. 1976. avia.pro. Проверено 26 декабря 2017.

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии